მუშაობის პიონერები ამოახსნენ პრობლემები, ინოვაციები და შექმნა პროდუქციისთვის
სამ სლოტიანი ბლოკირებისა და შეკუმშვის პრესის მოწყობილობის მაღალი გარეშე მუშაობის ფრექვენციის გამო, ერთ-ერთ სმენის განმავლობაში მაქსიმალური ჩათიშვის ხნის ზომა 193 წუთი გახდა, რაც განაპირობა ცილინდრის სათავე ქვე-ასამბლეის ხაზის უარყოფილ მუშაობას ძირითად ხაზზე და ყოველთვის ხაზის გაჩერების რისკს.
ჩონგკინგის ფილიალის მоторული სამოწყობილო ასამბლეის მუშას ვანგარდის სამ სლოტიანი სპეციალური ჯგუფი უახლოეს ამოხსნების მიმართ დაწყობილობას განიჭეს, მასალა, მოწყობილობა, ტექნოლოგია და სხვა ფაქტორების გარშემო მეთოდულად. ჯამში განსაზღვრულია 7 ტიპის პრობლემა, როგორიც არის: ვალვის სადგურის არ ჩართვა, სადგურის ცილინდრის არ დაბრუნება, სენსორის არ გამორკაEIF.
მასალების შენახვისას და გუნდის ორგანიზებისას, რომელიც შეფასებდა ზომების განხორციელების შესაძლებლობას, Pioneer Desk-მა სწრაფად ჩამოართა ძირითადი ხაზი პროდუქციის მოდელის გამოსაცდელად, ხოლო ქვე-კომპლექტების ხაზი დარღვევით გადაიყვანა „12+12“ პროდუქციის რეჟიმზე, რათა ცილინდრების სათავეების შენახვის სისტემა შექმნა და მთლიანი მძღოლის პროდუქციის გრაფიკი არ იყო გავლენილი.
ბოლოს, გუნდმა აღარ:normalize-და აღადგინა აპარატურის стабილურობა სიტყვების ჩასმით, როგორც ჩართვის სითხეების მოცემულების გასუფთავებით და სხვა შესაბამის ზომების მიღებით.
მერcedes-ის N15A FR მახვილზე გადასვლის შემდეგ, წონად მაღალი დუალ მასის ფლაიუილისკით, OP2320 ფლაიუილის გახურვის ავტომატურ გახურვის მანქანაზე განაპირობა მერციად განვითარებულია, რაც გავიდა წარმოების ეფექტიურობაზე. ამ ნაკრების მონაცემების შესახებ განალიზების შემდეგ, პირველ სტანცია განალიზა გახურვის პროცესს და ფოტოგრაფიულ პოზიციონირების პარამეტრებს, და საბოლოოდ დადგენილია, რომ გახურვამდე ფოტოგრაფიული პოზიციონირებაში კამერა გადაწყვიტა ბოლტების დიაპაზონის გადახვევაზე, რაც გამოწვეულია გახურვის ღერძის გადახვევით.
როდესაც მასწავლებლის კოლეგები ხელახალიან განათლებას განახლეს, ნომერული სამაგისტროს წევრები განვითარეს იდეების გენერირებით და შემოთავაზეს კამერის აღნიშნვის დიაპაზონის გაფართოება, პროგრამის გამოსავალი შეცვალეს 1-დან 2 ბოლტამდე და ავტომატურად გაიზარდეს გამოსახულების მნიშვნელობა ძირითად ფუძეზე. გაფართოების შემდეგ, კამერა სწრაფად მოიძებნის ლოკალიზაციისთვის შედარების წერტილს, მაღალი გამოსახულების მნიშვნელობა საშუალებას აძლევს ფოტოგრაფიის გაკეთებას იდენტიფიკაციისთვის, და მართვის მაჩვენებელი (FTQ) მუდმივად გაიზარდა 96.6%-დან 99.2%-მდე.
პროდუქციის ხაზზე OP2090 კოლაბორაციული რობოტის გამოყენებით, რომელიც გამოიყენება გაწევრის დაფარავის შეკუმშვისას, პრობლემა იყო ექვსკუთხა ბოლტების გადასარგებლად და ზუსტობის მიმართ დაბალი FTQ-ის გამო. გუნდი, თავისი ინოვაციების გამოყენებით, შექმნა და გამოიყენა ჩასამართლებელი საშუალებები, „ადამიან-მაशინის“ ინტერაქციის გამოყენებით კოლაბორაციული პოზიციონირების გასართობლად, გამოყენებულია შეკუმშვის კონტროლის ლოგიკის გაუმჯობესება, რომელიც უკვე არაკვალიფიცირებული პოზიციები დაბლოკავს და შესაძლებლობა გაძლევს მონაცემთა შეკრებისთვის. რაოდენობით გაუმჯობესების სიმრავლის შედეგად, გუნდი წარმატებით ავ Gaussian qualification rate increased from 88% to 99%, and effectively reduced the number of reworks to 2 units per shift.
მონაწილეების ავანგარდული სადგური ძალიან მუშაობს ციფრული სამუშაო სართულის შესაქმნელად, არსებული ინტელექტუალური, ინტელექტუალური პროდუქციისა და მოქმედების სისტემაში ახალი გზების საძიებლად, გამოჩნდა გამოწვევების წინ და მუშაობს დასრულების გარეშე.
მარტივ 18 დღის პერიოდში, No. Desk-ის წევრი Jun Zhang დასრულებულია პროგრამის დაწერა და მონაცემთა კრება, ხოლო განახლებულია VCM გამოსახულების K-მნიშვნელობის რეკომენდაციის ფუნქცია ინტელექტუალურად, რათა ახალი, ავტომატური K-მნიშვნელობის ოპტიმიზაციის სისტემა შეიცავდეს 20-ზე მეტი პრაქტიკული ფუნქცია, როგორიცაა: მძიმის ვალვის არაკვალიფიცირებული მონაცემების ავტომატური კრება, მასიური შედარება და ანალიზი, როგორც 傕 K-მნიშვნელობის რეკომენდაციის ოპტიმიზაცია, რათა შეამციროს გამოსახულების ხაზზე გამოსახულების წვდომის წნევა და აიზურსებს გამოსახულების წვდომის ზუსტობის დონეს და სახელმძღვანელოს გადამოწმება.
მწარმოებლის სისტემის მოთხოვნაზე, რომელიც მოითხოვს ხარჯთა შეკუმშვასა და ეფექტიურობის გამარტივებას, მძღოლის შესადგენი მაღაზია და ME-ს კოლაბორაცია, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური შედარების საშუალებით, სადგურის უწყვეტ განათლების განმავლობაში შეიძლება გაუმჯობესოს სამუშაო საკონტროლო სათაო. სამართლებრივი კოლაბორაციური რობოტების ჩაushi, მარტივი მოდელების მძღოლების მიერ ხელით შესადგენი სამუშაო საკონტროლო განვითარების შემდეგ, განვითარებული ავტომატიზაციის გარეშე ერთი ცვლილების სამუშაო გამოვიდა 2-ჯერ გაუმჯობესებული, ხარჯთა შეკუმშვა 480,000 იუანი, რაც მოწარმოებლის განვითარების სტრუქტურის შესადგენი საფუძველი გახდა ინტელექტუალური მწარმოებლის სამუშაო სათაოსთვის.
მეათე წლის განმავლობაში ელოდებული ელეგანტური წარმოება, ახალ ერაში გადავიდა! Star Power Factory Assembly Worker Pioneers ერთად მუშაობს, უნარების განათლება და ინოვაციების განვითარება, სვეტების გადარიცხვა კომპანიის წარმოების მიზნების მისაღებად, და პრაქტიკული მოქმედებებით კომპანიას უბრუნებს.